
輸送用擺線針輪減速機(jī)傳動裝置是一項(xiàng)新的傳動技術(shù),對提高機(jī)械化立窯產(chǎn)、質(zhì)量有較大的益處,而輸送減速機(jī)是該工藝的關(guān)鍵設(shè)備之一,所以如何保證它的案例運(yùn)轉(zhuǎn),是很重要的。目前客戶有兩臺3.2m輸送減速機(jī),原配用擺線針輪減速機(jī),速比為i=59,而在實(shí)際使用中,機(jī)械事故不斷發(fā)生,故障頻繁,不能案例運(yùn)轉(zhuǎn),表現(xiàn)為1、漏油嚴(yán)重,污染環(huán)境,甚至造成減速器脫油,使?jié)櫥獾狡茐摹?、運(yùn)轉(zhuǎn)時,震動嚴(yán)重,久而久之使擺線減速機(jī)機(jī)殼地腳螺孔處斷裂等。:3、潤滑小油泵故障多,不能正常供油,使減速機(jī)潤滑得不到保障。4、減速機(jī)抵抗軸向推力不強(qiáng),軸承壓蓋經(jīng)常松動,甚至造成軸承壓蓋螺栓折斷,難以修復(fù)。
首先我們來了解下擺線針輪減速機(jī)工作原理:擺線減速機(jī)的內(nèi)部主要由一對擺輪構(gòu)成,由外齒輪齒廓為擺動擺線、內(nèi)齒輪輪齒為圓銷的一對內(nèi)嚙合齒輪和輸出機(jī)構(gòu)所組成的行星齒輪傳動。除齒輪的齒廓外,其他結(jié)構(gòu)與少齒差行星齒輪傳動相同。擺線針輪的傳動比約為6-87,效率一般為0.9-0.94。發(fā)生圓在基圓上滾動,若大于r1,點(diǎn)畫出的是長幅外擺動;若小于r1,點(diǎn)畫出的是短幅外擺動;用這些擺輪中一根曲線上的任意點(diǎn)作為圓心,以針齒半徑rZ為半徑畫一系列圓,而后作一根與這一系列圓相切的曲線,得到的就是相應(yīng)的長幅外擺輪齒廓或短幅外擺線齒廓,其中短幅外擺線齒廓應(yīng)用較廣。用整條短幅外擺輪作齒廓時,針輪和擺線輪的齒數(shù)差僅為1,而且理論上擺線減速機(jī)中的擺線針輪有一半的齒數(shù)都與擺線齒同時嚙合傳動。
漏油、震動,使擺線針輪減速機(jī)潤滑遭到破壞,小齒輪齒折斷,軸承損壞,大齒輪磨損嚴(yán)重,機(jī)殼開裂,使減速器整機(jī)報廢。使用該機(jī)以來,已有五臺減速機(jī)相繼損壞報廢,配件消耗量大,直接經(jīng)濟(jì)損失2萬元之多。生產(chǎn)上的損失也是難以估量的。
為了解決漏油及潤滑不良的問題,采取了不用小油泵,改用M0S2鋰基潤滑脂,雖然情況得到了好轉(zhuǎn),但由于擺線減速機(jī)內(nèi)有效空腔太小。所以減速機(jī)的可靠性還是不能保證。對此,水泥廠與裝備廠家都在尋求解決辦法,而且已經(jīng)提出了新的實(shí)施辦法。
改造完成的傳動裝置,經(jīng)過幾個月的使用,有以下幾個效果:
1、由于JZQ500減速器,體內(nèi)空腔大,儲存的潤滑劑較多,而且補(bǔ)充潤滑劑也較方便,因此,潤滑條件得到了改善。
2、由于采用了JZQ500減速器,實(shí)現(xiàn)了設(shè)備的通用化,標(biāo)準(zhǔn)化,給維修,配件提供了方便,并壓縮了庫存配件的資金。
3、陶粒砂制粒機(jī)傳動裝置,JZQ500減速器運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),震動減小,故障明顯的減小,能保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
當(dāng)然目前仍感覺JZQ500減速器弱些,選用JZQ650型更好,但JZQ65行星齒輪減速機(jī)下部有突出部分,安裝不便,如果認(rèn)真對待也可解決。輸送減速機(jī)的傳動使用JZQ型齒輪減速器,能抵抗一定量的軸向力,費(fèi)用低,可靠性好,維修方便,是一項(xiàng)可行性的方案之一。
我廠經(jīng)過多次研究和考察,決定將BWD6-59-15KW,更換為JZQ500-23.34圓柱齒輪減速器。具體實(shí)施辦法是:
1、JZQ500減速器,所用的潤滑劑,以M0S2鋰基脂調(diào)合30%的機(jī)械油,進(jìn)行“以脂代油”法防泄漏潤滑。
2、JZQ500減速器的出軸要加長40mm,以解決一端位置的狹窄。
3、減速器的出軸軸徑要與陶粒砂制粒機(jī)小齒輪孔徑配合。
4、將原減速器拆除,原機(jī)座割云105mm,為了補(bǔ)償原機(jī)座中心高出100mm,用一塊20mm厚的鐵板重做機(jī)座,安裝JZQ500減速器。
5、減速器的速比為i=25.25,JZQ500減速器的速比為i=23.34。速比的差距用調(diào)整從動皮帶輪的直徑,重新加工一皮帶輪來彌補(bǔ),保證主機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)不變。